截止1月29日,中国石油长庆采油九厂今年实施酸性增注2口井,有效率达到100% ,单井日增注3.50立方米 ,单井累计增注6立方米。这得益于该厂不断调整注水思路,不断做精做细注水管理,为油藏注入的“活力源泉”。
在该厂厂长武峰林看来,进入后开发时代的老油田,不改思路就是死路,开发转型是老油田枯木逢春的必由之路。面对“注多注少无所谓”“注好注坏无所谓”“注不注无所谓”错误观念,该厂从思想认识破除“禁锢”,通过各种会议宣贯注水对油田稳产的核心作用,打破经验主义和固有思维,坚持合理的技术政策是油藏开发和长期稳产的基础,总结梳理三类油藏不同开发单元合理注采政策。通过功图液量、油井液面、含水变化判断见水见效情况,调整注采比、注水强度及注水量。
“两率”高、产量降,注水细嚼慢咽不赶趟,重压之下基层往往盯着产量抓产量,注水用力相对不足、功夫下得不够。长此以往形成恶性循环,越是只盯着上产做工作,注水越是有欠缺、不到位。对此,该厂技术人员选择“在哪里跌倒,就在哪里爬起来”。白天跟着跑现场、测数据,检查配注执行,晚上回来整理分析、制定调整方案。他们还通过技术座谈交流、日常管理培训及现场问题自查自改等,提升注水管理水平;通过每2小时核查单井配注执行、每日SCADA系统跟踪单井配注执行、每季度组织开展注水专项检查,确保油藏注好水。
“水到渠成”,方能驱油见效。该厂以油藏、单元治理为重点,对长期以来老井自然递减率持续偏高的问题开展深入剖析,在油藏研究与开发技术政策调整方面双向发力,特别是在油藏研究方面,依托储层地质特征、剩余油分布规律、储层参数时变性以及开发策略适应性分析,针对重点区块,细致开展注水方案优化,合理调整注采比、注水强度及配注结构,明确了低产低效井治理方向,激发出老井稳产新活力。杨青采油作业区围绕近期注水工作,优化调整小层配注25井次,数字式分注井自主验封及调配18井次,在线配注合格率由92.7上升至94.5%。
“为了实现精细注水,我们可是下足了功夫!”五谷城采油作业区技术员卢细源感慨地说道,“我们通过对不同油藏的研究,精准分析含水上升与产量递减规律,全方位摸排注水现状,找准产量波动的原因。通过优化注水方案、调整注水参数,让注水更贴合油藏需求,精确控制注水量和注水压力,进行精准‘滴灌’,真正做到了对油藏的精准施策。”
针对岗位人员资料录取不标准、采集不规范,假数据等情况,该厂通过建立问题清单、整改清单“双账管理”模式,对资料录取完整性、准确性进行追溯和抽查复核。并依托数字化平台实现数据实时上传、动态共享,技术人员通过系统分析整合数据,精准掌握各井组注水适配性、压力变化趋势及油藏响应情况,助力精细注水落到实处。
注水开发工艺中,水质的好坏直接影响着油田开采效率。该厂通过持续优化药剂体系,强化节点取样与跟踪分析等过程,从源头改善注水水质。推广百站示范经验,开展技改提效,强化“四清”执行。采取清罐清池、水处理装置维护、管线冲洗、密闭洗井、强制检串等方式,确保了注入水质达标和持续提升。
“老油田的治理要坚持以精细注水为核心手段,以效益采油为最终目标,再加上科学的开发管理,必然会在良性发展的路上行稳致远。”采油九厂地质研究所所长饶利平说道。(白彦红)
责任编辑:仲莘阳
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