今年年初以来,中国石油长庆油田采油九厂全面开展以精细注水为核心的油藏控递减举措,持续加大老油藏精细注水工作力度。截止3月29日,对2个井组实施小层轮换注水试验,对应15口,见效5口,油井见效率33.3%,井组月度递减1.1下降至0.6%,综合含水降低3.4个百分点。
“老油田不是没潜力,关键是能不能找准潜力在哪里。”为扭转“注水不少、产油不多”的局面,该厂针对不同油藏的研究,精准分析含水上升与产量递减规律,全方位摸排注水现状,找准产量波动的原因。通过优化注水方案、调整注水参数,让注水更贴合油藏需求,精确控制注水量和注水压力,进行‘精准滴灌’,真正做到了对油藏的精准施策。
以全年运行曲线为基准,紧紧围绕全年注水量工作中心,该厂坚持“抓注水、降递减”的工作思路,将精细理念融入到注水管理各个环节,推动注采调整由精细注水向精准注水转变。薛岔采油作业区按照“一单元一阶段一政策”的思路,动态优化注水参数56井次,7口井含水实现下降,日恢复油量7.8吨。通过对12口欠注井实施“差异化”治理、酸化、洗井挤注,累计增注0.48万方,月度递减控制在0.7%以内。
“针对部分区域水井欠注问题,传统改造模式周期长、投入大,难以快速响应生产需求,我们通过优化地面配套方案,引进液力增压撬装设备,直接在欠注井场实施‘贴身增压’,达到油水井增产增注的目的。截止目前消欠17口,日增注163方,累计增注3239方。”该厂采油工艺研究所技术员李影表示,投用后注水压力稳步提升,欠注井组吸水状况明显改善,地层能量得到有效补充。
与此同时,该厂建立“事前优选、事后评价”的全生命周期,坚持地质工艺一体化,以精准、快速、高效的技术举措,最大限度地减缓了老井自然递减,充分释放了存量资产的增产潜能,推动老油田持续稳产增效。(白彦红)
责任编辑:仲莘阳
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